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机组6KV IA段失电事故处理分析总结(跳闸保护电机机组轮机)「6kv电动机故障跳闸后的处理」

乖囧猫 2024-07-23 21:39:28 爱链网 0

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一、事故前运行工况

#1机组负荷438MW ,AGC投入,稳定运行,1A/1B送风机、1A/1B引风机、1A/1B一次风机、1A/1B/1C/1D/1E/制粉系统运行,1F磨备用;1A/1B汽动给水泵和1B凝结水泵、#2循环水泵、1B开式水泵、#2仪用空压机、1A定冷水泵运行,厂用电系统正常运行方式,输煤系统设备运行正常,机组所有保护投入正常,RB投入。

二、事故现象

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(图片来自网络侵删)

DCS上发变组保护A/B柜#1高厂变B分支零序保护动作、6kVIA段快切装置保护闭锁、#1斗轮机开关综保上发零序保护动作、6kV IA段各辅机跳闸报警,6kVIA段所带各PC段失压报警,增压风机联跳等。

三、事故处理经过

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10:55 DCS上发变组保护A/B柜#1高厂变B分支零序保护动作、发变组A/B柜闭锁快切、#1斗轮机开关综保上发零序保护动作等报警信号,当班监盘人员立即检查6kVIA段母线,发现其工作电源开关6101跳闸,备用电源开关6103未合闸(快切闭锁),引起6kVIA段母线失电,炉膛负压最大至-1000Pa,增压风机因入口负压大于-1000Pa自动跳闸。

10:56 值班人员检查重要辅机联动及机机组RB动作情况,机组RB动作正常,油枪正在自动投入,检查确认1A引(送)风机跳闸、1A/1B空预器主电机跳闸、1A/1C/1E磨煤机跳闸、1A汽动给水泵跳闸、1A一次风机未跳闸(因未设低电压保护),1B定冷水泵、1A1小机主油泵、1B交流密封油泵、1B密封油空气抽出槽排烟风机联启,各变压器高压侧开关在合闸状态,柴油发电机联启正常向汽机保安1AMCC段及锅炉保安1AMCC段供电。

10:58 因机组RB动作正常投入油枪速度较慢,值长汪xx令xx迅速手动增投油枪稳燃(共计投燃油枪15支),手动抢启1A/1B空预器辅电机运行,因1A一次风机未跳闸出口挡板未联关(导致A、B一次风机出口风压低至2.3、2.63kPa),值长令xx手动停运1A一次风机,关闭其出口挡板及动叶,并增加1B一次风机出力,逐渐将一次压力调整至正常值,稳定锅炉燃烧;用1B汽泵进行手动调整汽包水位正常,经调整各参数稳定后,将机组负荷稳定在230MW(机组负荷最低降至176.5MW);值长同时令除灰值班员退出电除尘运行。

11:02 检查发现空压机全部跳闸(空压机MCC段电源切换短时失电造成),就地启动#3、#4仪用空压机运行,以维持仪用压缩空气压力;解除#1电动给水泵备用联锁。

11:03 安排王xx、汪xx等人员就地检查,同时联系生技部电气xx二人配合检查处理,就地检查#1机组发变组保护A/B柜上发#1高厂变B分支零序保护动作、 快切装置发快切闭锁报警、6kV I B段上#1斗轮机开关综保上发零序保护动作报警;将#1斗轮机6kV开关停电至检修位置。

11:10 经检查6kV IA段工作电源开关、备用电源开关无任何保护报警,6kV I A段母线及所有负荷无明显异常现象,拉开6kV I A段上所有变压器开关,并将6kV I A段工作电源开关、备用电源开关、所有变压器开关、母线TV拉至检修位置,测绝缘6kV I A段母线绝缘合格。

11:26用6kV I A段备用电源开关6103对6kV I A段母线充电正常,并逐一恢复各厂用电源系统正常运行方式,切换6kV IA段至工作电源6101供电,分别测量1A一次风机、送风机、引风机,1A/1C/1E磨煤机电机绝缘合格后送电,启动跳闸辅机运行,逐步恢复机组负荷,恢复和辅机系统正常运行方式。

12:30  #1机组负荷至300MW,退出油枪,投入电除尘,

13:14脱硫旁路挡板全关,逐渐恢复机组负荷至计划负荷430MW,对#1机组及电气系统进行全面检查正常。

后经查实并分析为#1斗轮机电缆接头处(原已两次损伤、处理过)击穿放电,导致接地,引发相关保护动作,最终导致6kV IA段失电。

四、事故暴露问题 

1、 #1斗轮机电缆从2009年、2011年两次发生电缆砸伤事件后,一直未对电缆进行更换,电缆接头处也未安装防爆盒(因无法安装防爆盒),且未定期对电缆中间接头进行耐压试验,从外部检查无法发现电缆绝缘下降情况。

2、 #1斗轮机电缆接地,保护应先动作切除#1斗轮机变高压侧开关,但却导致发变组保护先动作切除6kV 分支开关,保护定值配置不合理,造成越级跳闸。

3、 发变组保护动作不正常,#1斗轮机电缆接地导致发变组保护动作应切除6kV IB段,但却动作切除6kV IA段,属保护误动。

4、 1A、1B空预器主电机跳闸130S后空预器入口烟气挡板及出口一二次风挡板自动关闭,该逻辑应为空预器跳闸150S后关闭入口烟气挡板及出口一二次风挡板,逻辑存在错误。

5、 6kV IA段失电后,导致网控MCC、锅炉保安A段、仪用空压机MCC段等短时失电,导致500kV电抗器冷却器跳闸(500kV电抗器冷却器需到就地才能启动(其双电源切换成功也会跳闸))、空预器跳闸、仪用空压机跳闸(仪用空压机MCC段短时失电后空压机就地PLC控制电源失电,空压机跳闸并自动切至就地控制方式,需到就地才能启动恢复运行),存在严重安全隐患,易扩大事故。

6、 在1A汽机变、1A锅炉变失电后,汽机PC、锅炉PC母联开关联动合闸成功,但锅炉保安1AMCC、汽机保安1AMCC工作电源开关却未躲过短时失电时间而跳闸,导致锅炉保安1AMCC、汽机保安1AMCC失电,柴油发电机联启带保安MCC,存在保护配合问题,未能实现PC段母联联动正常保持各MCC正常供电,存在严重安全隐患,易扩大事故。

7、 一次风机无低电压保护, 1A一次风机失电后开关不跳闸,仍为运行状态,其出口挡板及动叶保持原开启状态,一次风倒流,导致1A、1B一次风机出口风压分别降低至2.3kPa、2.63kPa,导致磨煤机出口一次风粉速度降低至14-17m/s左右,锅炉燃烧急剧恶化。

8、 机组RB动作后逻辑强制开启过热器一、二级减温水及再热器减温水调门至30%,存在汽轮机水冲击等严重安全隐患。

9、 1A、1B空预器主电机跳闸至空预器辅电机启动正常时间为134S、132S。
现空预器主、辅电机互联所需时间已由原来小于90S变为大于130S,互联成功所需时间越来越长,异常情况下易造成事故扩大。

10、 事故处理过程中投入投枪约20支,但却只有15支油枪投入正常。

11、 冷再至辅汽联箱压力调节门故障无法使用,只能采用冷再至辅汽联箱旁路电动门进行调整时,每次点操量较大,导致辅汽联系压力波动较大,小机转速波动大,汽包水位、锅炉汽温控制难度增大。

12、 A、B空预器主电机电源均取自锅炉保安A段,辅电机电源取自锅炉保安B段,若两台空预器均运行主电机或均运行辅电机,则锅炉保安A段或B段失电时,将导致空预器跳闸。

五、整改措施 

1、 对#1斗轮机电缆进行更换,并进行耐压试验等合格后投入运行。

2、 对#1斗轮机保护进行检查、试验,重新核算其保护定值与发变组A高厂变分支零序过流保护定值配合问题,并清查所有#1、#2机组及脱硫6kV开关、江边泵房各10kV负荷开关零序保护与上级开关保护配合问题,防止因定值配合不合理导致发生保护误动、拒动。

3、 待具备条件后,对 #1发变组保护接线进行清查,整改错误接线,并进行保护传动试验,确认其出口信号、动作结果正常,并规定今后涉及发变组及其它电气设备保护回路检修工作结束时,必须进行全面的保护传动试验,确认试验结果合格,避免出现保护传动漏项。

4、 修改1A、1B空预器跳闸后关闭入口烟气挡板及出口一二次风挡板延时至150S。
 5、 检查各PC段母联开关联动合闸所需时间,调整PC段所带各MCC段电源开关失压跳闸时间,以躲过PC段短时失电时间而避免MCC段失电(优先保证保安MCC段)。

6、 检查、分析空预器主、辅电机互联成功所需时间越来越长的原因,防止互联时间不断增长,并讨论、优化空预器停转、空预器停运联跳风机、关风烟挡板、空预器全停MFT等控制逻辑。

7、 检查油枪及火检存在问题情况,并进行彻底处理,确保事故情况下油枪能可靠投入。

8、 冷再至辅汽联箱压力调节门故障无法使用,在具备条件时安排检修,恢复正常;并将冷再至辅汽联箱旁路电动门的每次点操量所发开/关脉冲时间缩短,减少每次点操的阀门开度变化量,以减少辅汽压力波动,便于稳定小机转速、汽包水位、减温水量等。

9、 A、B空预器主电机电源均取自锅炉保安A段,辅电机电源取自锅炉保安B段,若两台空预器均运行主电机或均运行辅电机,则锅炉保安A段或B段失电时,将导致空预器跳闸。
规定A、B空预器主辅电机运行方式,正常情况下A空预器运行主电机、辅助电机备用,B空预器运行辅电机、主电机备用。

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